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大型循环流化床锅炉冷渣机优化创新

作者:   发布时间:2018-05-14

特邀《电力设备管理》杂志推文

一、概况

    循环流化床渣冷却系统一直随着循环流化床锅炉的发展而发展,从风水联合冷却结构,到绞龙水冷夹套结构,再到夹层式螺旋结构,渣冷却系统技术已走进膜式壁螺旋结构。膜式壁冷渣机是一种实现物料之间热量传递的安全节能工艺设备随着设备的大型化、内部换热管结构的紧凑化发展,冷渣机内部检查检修难度日益加大。四川白马公司,针对现有冷渣机的结构特点,调研国内冷渣机生产的几个主流技术,通过技术优化创新,提高了冷渣机的可靠性。其中主要创新点为:

1、改变冷渣机局部水管道的位置,将管道重叠、移位,让出部分检查检修空间,提高了检修的便利性。

2、通过新型全框架支撑系统,提高了冷渣机内部换热元件的支撑强度,避免了固定件松动,部件掉落的问题。

3、采用独特的冷渣机进渣管浇筑工艺,铆扣工艺,加强了冷渣机进渣管道的可靠性。

    通过优化后的冷渣机,工作运行状态较好,第一台优化的冷渣机时间是在2015年9月,运行近2年时间,未曾有冷渣机漏水、管排支撑件松动、进渣管脱落等问题,大大提高了冷渣机的安全可靠性,为将来冷渣机的发展指明了方向。

二、整体分析

    大型冷渣机的结构现在主要分为两个流派,一是以双管排为主的青岛派系,一是以十字分仓为主的成都派系。

图1成都派系的分仓结构

    分仓结构是将内筒分为大小不等的仓格,每个仓格的灰渣几乎成独立运动,也有部分交混,来提高换热面积。而双筒结构是采用同心的管排滚筒,来提高换热面积。

    上述两种结构,不管派系结构如何,均采用的内部增加换热管道,来加强冷渣机的整体换热。内部换热管道的增加,提高了检查检修的难度。

1、冷渣机漏水

    冷渣机漏水是该设备常见故障。由于检查难点的存在,会造成冷渣机运行时无法检查和检修,处理一小处漏点所需的时间及工期较长,设备的可靠率降低。特别是在冷渣机发生漏水以后,水和灰渣进行反应,产生难以清除的渣块。渣块会造成管排换热极具恶化,管排其它部位缺水干烧损坏。另外当渣块堆积位置集中时,冷渣机筒体处于不平衡状态,造成设备无法启动。

    根据统计,处理一次渣块堆积的故障,白马公司最长时间为23天,大大增加了机组的安全隐患。

图2冷渣机泄漏照片

    统计我厂和其它循环流化床电厂冷渣机漏水的缺陷,发现漏水部位集中在高温段(高温段是冷渣机下渣口向后延伸3米范围内)。在高温段,灰渣急剧换热,辐射换热能力强,管道及金属件热疲劳强度大。冷渣机的运行转速最高为3r/min,这就造成管排每分钟发生3次不同程度的冷热交替,工况恶劣。同时在加工制造中的残余应力与使用过程中的工作应力共同影响下,容易导致鳍片、导渣片焊缝位置发生裂纹。

    通过在冷渣机外筒体上增加测温孔、测温仪器取平均值,发现高温段能将灰渣从900℃左右降低到400℃左右。低温段虽然长,但是换热能力由于热辐射下降和传热温差下降而逐渐降低。另外当温度下降到400℃以下后,温度对碳钢的热疲劳影响逐渐下降,低温段管排由热疲劳引起的故障很少。

图3冷渣机换热曲线图

2、支撑固定件松动

    冷渣机的管排固定方式均为卡件或支撑件,其作用点均在外管内壁上。由于外观内壁上的卡件部位的特殊性,当遭受外力作用时,整个内部的受热面不能形成有效的刚体结构,内部管排首先破坏薄弱点,然后引起整个内换热面晃动,造成设备焊缝、管排拉裂漏水。

3、下渣管断裂

    冷渣机内部进口下渣管均采用奥氏体不锈钢310S结构,在冷渣机内部长期运行后,下渣管上部焊缝强度变低,甚至断裂,断裂后的下渣管在进渣段反复碰撞冷渣机内部管排。使管道泄漏。

    热疲劳造成的换热管漏水,支撑件松动,进渣管脱落不是偶然性的问题,它是长时间运行过程中,从量变到质变的一个过程。如果在每一个检查周期(1个月一次)能有效的检查预防热疲劳造成的管排、卡件、管道缺陷,前期预防处理,就能提高冷渣机可靠性。            

三、关键技术和创新点

1、管道让管技术

    让管主要是利用弯管将外管排向两边移开,同时在外筒体高温段开设长方形检修孔。外管排组由两根回水管及两根进水管组成,将外管排两组供水管二合一为一根供水让管,两组回水管二合一为一根回水让管,让管靠近筒体外壁,形成一个检查孔。并以相同的的结构在高温段处开设5组检查孔。在开孔后,整个视线空间能覆盖内筒外壁,0-2.5米长度范围的检查视野达95°,不存在检修死区。

图4让管空间布局图

    下图中将两根供水管和两根回水管采用三通合二为一成让管,让管穿过外部筒体钢板,管道与外部筒体钢板贴近,这样不会影响管道的受热膨胀,也将需要的检修检查空间让开,起到检修孔的作用。

    将两管并联后,通过让管流速变化趋势,来判断冷渣机让管处是否存在传热恶化情况。冷渣机在设计时,按照美国换热器协会(HEI)发布的《电厂换热器标准》(PPHX)进行流速控制。该标准提出最大换热管内流速碳钢管不超过2.4m/s进行设计。通过供水处旋转接头压力表可以测得供水压力门后为1.5MPa,回水压力门前测得1MPa。水管直径由两组内径50mm的换热管合并为内径为64mm的换热管,管道的流通整体截面积减小。

采用流态模拟的方式,对整个变换区域的管组进行流速及流态检查。三通制作外壁轨迹与流体运动时流迹线接近,没有在三通处形成回流漩涡,避免了在三通处局部传热恶化,三通不影响流态变化。流速在三通前部为1.1m/s,合管后增大到2.1m/s,后部三通处流速又降低到1.2m/s。以温度为60℃流速水运动粘度计算雷诺数:

式中ρ为温度下的密度,v为流速,d为管道内径,η为运动粘度

在1.2m/s时,Re=114884>4000 流体为紊流状态

在2.2m/s时,Re=219324>4000流体为紊流状态

符合管道传热设计

图5让管流速分布图

    让管位置管排采用让管后,在冷渣机外筒内部形成了两组受热区。为了保证受热区内,外壳钢板干烧无冷却造成钢板碳化变形,在受热区内填充耐火材料。另外采用耐火材料浇筑可以保护双筒冷渣机内部支撑件的整体刚性。

1、框架支撑系统

    原设计的支撑结构由于外筒空间限制,需要将支撑件减薄。采用让管后,支撑件采用整体圆形框架,这种结构由于截面积增大,其支撑强度也增大,由于管道内有水高速流动,容易产生管道振动,圆形框架结构在水平、垂直、倾45°时更能稳定内管排,改变设备的固有频率,不让内管排发生振动、异响等机械缺陷。(该支撑结构主要针对双滚筒结构)

2、耐火材料浇筑管道

(1)卷管、抓钉焊接位置

    卷管作为下渣管的骨架,支撑内部所有的耐磨耐温材料。卷管采用304钢板制作。抓钉采用310S材料制作,抓钉的Y型面分叉圆钢采用螺旋结构,增加整个抓钉的抓伸力,从而避免内部浇注料的垮塌。

抓钉与卷管之间采用焊接固定。抓钉长度比下渣管耐磨材料内壁低15mm左右。抓钉采用梅花交叉型结构焊接。            

(2)制作模具

    模具的制作采用木材+铝皮的结构,木材为模具的骨架,而铝皮为脱模层。由于铝皮的外表面较为光滑,能更好的进行脱模。并能保持下渣管内壁的光滑度,避免过于粗糙,造成堵渣。

将加工好的模具布置到焊接完成后的下渣管外管内,并将模具使用木板做好限位,防止模具在浇筑过程中发生脱落或者损坏。木板限位做成凹凸结构,并做好Z型膨胀缝的预留。

(3)浇筑渣管

    浇筑采用#8料进行。将原浆按照水、料、合剂的比例使用搅拌机制作好。使用人工喂浆的方式将材料注入下渣管,并使用振动棒分层、逐级的震动排除浆液里的空气。浇筑到顶层后,使用大小木环制作下渣管的膨胀Z型缝,待耐磨材料完全固化后形成膨胀缝所需要的间隙。

(4)渣管取模

    将渣管放置在干燥地点,在温度25℃以上放置7天以上,就可以进行取模。取模时要防止损坏浇筑层,禁止用撬棍直接敲击模具。正规的做法是利用錾子将连接模具的铁钉斩断,然后将模具取出。

(5)整体烘烤安装

为了排除内部的水分,并且保证耐磨料的紧至、细密。需要对内部的耐磨料进行烘烤。烘烤可根据条件进行,如有较好的烘炉设备或整体烘箱最好。如达不到以上条件,可以使用在内部燃烧原木的方式进行烘烤,烘烤的标准是材料发生色变,并从内部析出水分为准;与原有下渣管道焊接安装。

4、使用效果

    技术改造完成时间为2015年9月,2017年7月对该新结构技术可靠性及性能进行验证。

    检修空间验证:打开5组检修孔后,内筒0-2.5米位置均能进行检修,检查检修空间满足技改设计要求。

    排渣温度验证:在3r/min转速下对回水温度及出渣温度进行试验。回水温度采用系统自带DCS数据,出渣温度采用红外线测温仪取渣堆中部温度,试验数据如图12。

    对比之前的设备排渣温度,偏差为1%左右,满足设备使用要求。

四、成果应用

1、获得相关专利1项,论文1篇。

2、集团内获奖:神华国能公司第一届青年科技创新项目一等奖。

五、结论

    冷渣机已不止运用于循环流化床锅炉上,在钢渣冷却及其它恶劣环境下需换热项目上均有发展。上述三项创新内容,提升了运行时的可靠性,停备时检修的便利性,从检、运、维的三方面重点考虑了设备的周期性规律。为冷渣机高参数,大型化的发展上具有指导意义。